1. 概述
某變電站有兩組10kV電抗器,型號為CKSGO-10kV,投運送電期間兩組電抗器分別沖擊4次,操作未發(fā)現(xiàn)異常。
投運后11天內共計投切24次,其中10kV并聯(lián)電抗器Ⅰ組投切17次、10kV并聯(lián)電抗器Ⅱ組投切7次。在此期間10kV廣場線621饋線共發(fā)生非正常跳閘3次,全都為手動斷開電抗器開關時發(fā)生,同時伴隨主控室部分辦公照明空氣開關跳開的現(xiàn)象。
為此,對電抗器投切時出現(xiàn)的10kV廣場線621饋線跳閘問題進行調查分析,并進行了電抗器的現(xiàn)場投切試驗和電抗器開關的分、合閘時間特性的測試。
2. 投切試驗情況
(1)電抗器組的投切試驗
試驗人員首先對兩組10kV電抗器組均進行了投切操作,在其TA二次用鉗形傳感器獲取電流信號并測錄其暫態(tài)波形。由于饋線開關柜僅安裝了A、C相電流互感器,現(xiàn)場試驗只能記錄到A、C兩相的電流波形。
對電抗器Ⅰ組共進行6個循環(huán)的投切操作。發(fā)現(xiàn)在第4次切電抗器組操作時,發(fā)生了電流復燃現(xiàn)象,電抗器側的避雷器A相動作了一次,同時伴隨站用變低壓側空氣開關跳閘,波形如圖2、3所示。其余5次切除電抗器組時的電流波形未發(fā)現(xiàn)異常,波形如圖1所示(圖中所示為第一次切電抗器組時的電流暫態(tài)波形)。
對電抗器Ⅱ組也進行了3次投切操作,在第3次切電抗器組操作時,同樣發(fā)生了復燃現(xiàn)象,如圖4、5所示。但電抗器側避雷器未動作。
(2)電抗器組開關分合閘時間特性測試
在電抗器Ⅰ、Ⅱ組開關轉為檢修狀態(tài)下,分別測試了2臺開關的分合閘時間特性。測試結果如表1、表2所示。
從試驗結果上看,該兩組電抗器開關的分合閘時間、相間分合閘不同期等參數(shù)均滿足規(guī)程要求。
3. 電抗器操作引發(fā)設備異常故障分析
2009年4月期間,在切除10kV電抗器組時,共誘發(fā)了3次廣場線621饋線的跳閘故障。3次跳閘時的保護動作報告如下:
第一次:2009.4.19,07:43:41:780,C 相 100.83 A,過流Ⅰ段動作。
第二次:2009.4.27,07:27:33:423,A 相 90.75 A, 過流Ⅰ段動作。
第三次:2009.4.29,08:00:49:816,A 相 110.89 A,過流Ⅰ段動作。
由此可知,621饋線的3次跳閘都是線路發(fā)生了短路故障所致,調閱了上述3次的廣場線開關保護錄波圖及對應的主變故障錄波圖,從錄波圖可知,在3次故障中,有2次是A、B相間故障,1次是B、C相間故障。從3次線路故障的錄波圖分析,故障所產生的現(xiàn)象基本是類似的,每次都是線路發(fā)生相間故障,且都有B相。說明B相是引發(fā)線路相間故障的重要因素。
雖然電抗器的投切試驗并未重現(xiàn)故障時的各項特征現(xiàn)象,但證實了切除電抗器組時開關確實存在復燃現(xiàn)象,且復燃都是出現(xiàn)在首相開斷的熄弧過程中(過零點附近),且以高頻瞬態(tài)的形式重復出現(xiàn)多次。由此可知,該型斷路器的滅弧能力難以滿足要求。
從上述3次線路故障的分析,在切除10kV電抗器組時,真空開關存在一定比例(16%~30%)的復燃現(xiàn)象,所產生的高頻過電壓導致廣場線相間絕緣擊穿并形成相間短路,是引起線路跳閘的主要原因。但電網也可能存在一些絕緣薄弱點,在復燃過電壓作用下幾次發(fā)生絕緣擊穿,也是廣場線頻發(fā)跳閘故障的一個重要原因。
4. 防范措施
(1)考慮到該斷路器開斷性能問題,建議考慮將電抗器開關更換為其它型號的斷路器,如SF6型或高一個電壓等級的產品。或選用其它性能更好的真空斷路器。
(2)在電抗器側加裝阻容吸收裝置,以降低首相開斷過程中恢復電壓上升速度,避免復燃發(fā)生也是一項較為有效的抑制復燃過電壓措施。